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前几年,大部分工厂设计的热风炉直接靠着干燥机,使干燥机进口烟气温度达700~800℃,头尾部温差大,会使产品中蒙脱石结晶水失去过多,则活性度严重降低;如果温度过低,则游离水难以去除,产品不易保存,活性度也同样降低。物料粘合成团而无法正常生产。根据我公司的经验,干燥机头尾部温差大,是干燥机头部供风不足,风量不平衡所至。
在总结国内外同类产品优缺点的基础上,综合目前各单位在烘干机上的实际应用状况,结合公司在2000年研制的燃煤热风炉,开发研制了一种改造烘干机的新型节能设备--PS型喷射引风装置。通过使用该喷射装置可使烘干机既有节煤的特点,同时又有高产的优点。从而做到前送后抽,使干燥机内风量达到平衡,保持微负压,尽量缩小干燥机头尾部温差,干燥机头尾温差在100℃左右较有利于生产。
通过以上几个问题分析,结合实际改造使用情况,证明烘干机通过合理的技术改造,一定会收到很好增效节能的效果。目前国家政策要求各行各业节能减排,活性白土生产工艺过程机械设备的优化,潜力很大。对于使用烘干机的厂家应积极进行科学的技术改造,实现增产、节能、减排降耗的目的。
总之,首先要确定除尘通风、烘干机规格型号,热风炉供热量大小等是否配套。其次要加强操作:1、加料要均匀,水分波动不能过大。2、热源温度调整要及时,炉温及废气温度保持稳定。3、通风除尘设备运行要正常,保证风量、风压均衡。只有掌握好这几点才能做到“大风”、“大料”、“大火”,实现高产低耗。
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